摘 要:混凝土工程质量缺陷时有发生,一直是困扰广大混凝土搅拌站和施工人员,文章从原材料、配合比、施工、养护、施工环境等一系列因素进行分析论证,指出缺陷产生的主要原因,为后续的工程指明了改进方向。
某办公楼混凝土地坪工程为2013年11月中旬施工,次年元月份发现混凝土地面出现严重病害,表现在表层混凝土爆皮严重,影响使用性能,为此,结合提供的资料和现场勘查,对质量缺陷进行分析。
该工程位于北方某沿海城市,地面为C20混凝土,一次浇筑摊铺成型。在局部地面完工后,地坪表面出现大面积病害。病害表现为:
1) 表面混凝土大面积爆皮脱落,外露砂石。
2) 在有水迹的地方病害尤其严重,一些地方可以看到表面呈疏松、砂石严重脱落。
《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2010
《混凝土质量控制标准》GB 50164-2011
《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2011
《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2002
《预拌混凝土》GBT 14902-2012
《中华人民共和国产品质量法》2009
2013年11月,施工方进行地坪混凝土浇筑施工,一次摊铺振捣成型。地坪混凝土为C20,塌落度要求为180±20mm。施工中用振捣器在表面进行拖动振捣,然后表面找平,进行表面抹面收光,收光后进行自然养护。2014年元月初,发现地坪表面出现大面积爆皮脱落。
作为成品,混凝土要经历原材料的选用、拌和、浇注、摊铺、振捣、表面收光、养护各个环节,同时,外部环境也是影响混凝土性能的主要因素。任何环节出现偏差都可能造成病害的发生,为此,进行了全方位的检查论证。
首先,调取当时所用原材料检测报告。地坪配比如表1所示。
表1 C20混凝土配合比
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水泥 |
矿粉 |
河砂 |
石 |
水 |
减水剂 |
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240 |
110 |
732 |
1119 |
162 |
5.43 |
原材检测报告检测结果均符合规范要求。
检测结果表明,混凝土28d强度为26MPa,坍落度200mm ,满足施工方要求。
表是2013年11月11日该地区的气象记录,根据气象记录。
表2 施工期间气象记录
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日期(2013年) |
天气 |
最高/最低温度 |
平均气温 |
风向风力 白天/夜晚 |
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11月01日 |
小雨 /阴 |
14℃ / 7℃ |
10.5℃ |
西南风 ≤3级 /西南风 ≤3级 |
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11月02日 |
雾 /晴 |
17℃ / 7℃ |
12℃ |
西南风 ≤3级 /西北风 4-5级 |
|
11月03日 |
晴 /晴 |
16℃ / 7℃ |
11.5℃ |
西北风 3-4级 /北风 ≤3级 |
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11月04日 |
晴 /晴 |
18℃ / 7℃ |
12.5℃ |
西南风 ≤3级 /西南风 ≤3级 |
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11月05日 |
多云 /多云 |
16℃ / 8℃ |
12℃ |
西南风 ≤3级 /西南风 ≤3级 |
|
11月06日 |
晴 /晴 |
18℃ / 4℃ |
11℃ |
西北风 4-5级 /西北风 4-5级 |
|
11月07日 |
晴 /晴 |
15℃ / 5℃ |
10℃ |
西南风 ≤3级 /南风 ≤3级 |
|
11月08日 |
多云 /小雨 |
17℃ / 10℃ |
13.5℃ |
南风 ≤3级 /南风 ≤3级 |
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11月09日 |
阴 /晴 |
16℃ / 1℃ |
8.5℃ |
北风 5-6级 /北风 5-6级 |
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11月10日 |
晴 /晴 |
8℃ / 2℃ |
5.5 ℃ |
北风 4-5级 /北风 3-4级 |
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11月11日 |
晴 /晴 |
12℃ / 4℃ |
8℃ |
西北风 ≤3级 /北风 ≤3级 |
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11月12日 |
晴 /多云 |
14℃ / 5℃ |
8.5℃ |
西南风 ≤3级 /西南风 ≤3级 |
|
11月13日 |
多云 /多云 |
15℃ / 5℃ |
10℃ |
南风 ≤3级 /西北风 3-4级 |
|
11月14日 |
晴 /晴 |
13℃ / 4℃ |
8.5℃ |
西北风 3-4级 /西南风 ≤3级 |
|
11月15日 |
多云 /多云 |
16℃ / 6℃ |
11℃ |
西南风 ≤3级 /北风 3-4级 |
|
11月16日 |
多云 /晴 |
13℃ / 3℃ |
8℃ |
北风 5-6级 /西北风 4-5级 |
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11月17日 |
晴 /晴 |
9℃ / 2℃ |
5.5℃ |
西北风 4-5级 /西北风 4-5级 |
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11月18日 |
晴 /晴 |
10℃ / 0℃ |
5℃ |
西北风 5-6级 /西北风 3-4级 |
从表2可以看出,施工期间平均温度在5-13.5度之间,以晴天为主。从记录中可见,当时的天气为低温、干燥,伴有3-4级风。
2.4.1 原材分析
根据搅拌站提供的第三方原材检测报告,原材料符合国家现行规范要求。
针对现场混凝土地面剥落露石,有怀疑石料中运输过程质量控制不严而混入生石灰造成后期膨胀,生石灰遇水膨胀,如式1,生成熟石灰,会造成膨胀现象,但生石灰反应后形成白色团状粉末,如图3所示,现场未发现此类现象,可基本排除此因素。
CaO + H2O =Ca(OH)2
2.4.2 配合比分析
配合比为
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水泥 |
矿粉 |
河砂 |
石 |
水 |
减水剂 |
|
240 |
110 |
732 |
1119 |
162 |
5.43 |
路面混凝土规范规定其水胶比应小于0.5,而且要求混凝土单位用水量为150--170kg/m3,本配比水胶比为0.463,用水量162,满足要求。
2.4.3 施工质量分析
正常的施工过程应该是浇筑混凝土以后,经过振捣、抹压、二次振捣、抹压、收光、养护等工序。
浇筑混凝土后,摊铺振捣,然后木刮杠刮平后,立即用木抹子搓平,从内向外退着操作,并随时用2m靠尺检查其平整度。
铁抹子压第一遍:木抹子抹平后,立即用铁抹子压第一遍,直到出浆为止,如果砂浆过稀表面有泌水现象时,可均匀撒一遍干水泥和砂(1∶1)的拌合料(砂子要过3mm筛),再用木抹子用力抹压,使干拌料与砂浆紧密结合为一体,吸水后用铁抹子压平。如有分格要求的地面,在面层上弹分格线,用劈缝溜子开缝,再用溜子将分缝内压至平、直、光。上述操作均在水泥砂浆初凝之前完成。
第二遍压光:面层砂浆初凝后,人踩上去,有脚印但不下陷时,用铁抹子(或抹平机)压第二遍,边抹压边把坑凹处填平,要求不漏压,表面压平、压光。有分格的地面压过后,应用溜子溜压,做到缝边光直、缝隙清晰、缝内光滑顺直。
第三遍压光:在水泥砂浆终凝前进行第三遍压光(人踩上去稍有脚印),铁抹子(或抹平机)抹上去不再有抹纹时,用铁抹子把第二遍抹压时留下的全部抹纹压平、压实、压光(必须在终凝前完成)。
养护:地面压光完工后,及时养护,可铺锯末或其它材料覆盖洒水养护,保持湿润,养护时间不少于7d当抗压强度达5MPa才能上人。
由于混凝土表层结构疏松、强度偏低,导致混凝土表层病害发生:
(1)由于塌落度过大,混凝土表层泌水,致使水灰比(W/C)大于混凝土内部,表层水化产物之间搭接不致密,孔隙率大,结构松散,强度偏低;
(2)混凝土表面抹压不及时,不能切断毛细孔,致使水分不断蒸发丧失,留下大量毛细孔,形成过水通道,为以后的病害埋下隐患;
(3)混凝土养护不及时,施工早期水分散失过快,表层水泥水化程度较低。
(4)环境温度偏低,空气干燥,也加速了失水。
当时平均气温15度以上,同样的施工工艺,由于环境温度偏高,水化快,强度增长相对快,能封住表面水分,后期水化相对充分,表现在虽然也有水分浸泡区域,但没发生明显冻害。
由此,表面混凝土严重失水,很难有效水化生成水泥石,实际上是一层多孔松散的灰浆层,当温度低于零度时,结冰膨胀,造成表面混凝土爆裂(如图7示意)。
现场搅拌混凝土,地面的施工规范要求塌落度在30-40mm,随着商混的普遍应用,地面多用商混,此时的地面要求混凝土运输成能卸出料就可以,一般120-140mm,最多别超过160mm,140±20mm足可以了,因为大了容易泌浆泌水,造成表面抗磨行差,容易起粉、剥落、开裂。
3.1 施工期间温度偏低,空气干燥,造成混凝土强度发展缓慢,是形成病害的外部原因。
3.2施工方操作不符合规范要求,如施工工艺、工序和养护不及时,是质量缺陷的主要原因。
商品混凝土是随着土建工程专业化分工而出现的。商品混凝土与普通商品不同,其性能与对使用过程的依赖性很大,几乎依赖于使用过程的每一个环节,如振捣不实或过振,施工环境温度,养护以及后期使用与运营过程,都会影响混凝土性能。
由于商品混凝土的特性,决定了商品混凝土的使用者与生产者必须密切合作,才能取得预期效果。
对商品混凝土自身质量的评定,应采用标准的方法,而不应该与施工过程有关,搅拌站应对标养环境下养护的试块质量负责。
现场混凝土无论是取芯或其他无损检测方法,由于受到成型、养护、环境因素影响,是材料、施工与环境的共同作用结果,是一个综合反映,不能作为单方责任的判定依据。
联系人:范女士
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